滚珠丝杠作为传动的精密零件被广泛应用,这一趋势也带动了整个制造业的发展。针对现阶段所遇到的问题,对如何处理滚珠丝杠卡死现象进行了详细的分析。
滚珠丝杠在使用3~5年后,先后出现X、Z轴滚珠丝杠卡死故障,经检查发现换向器被挤出2mm左右,使该循环的滚珠进入死区以致卡死。
丝母由8组内循环换向器组成,换向器是由丝母外径装入丝母后加树脂胶填补固定的,由于滚珠丝杠长时间正反向运动,再加上油的侵蚀,造成换向器松动开胶。为使丝母能在丝杠上转动,必须将挤出的换向器取出,然后敲击丝母取出该循环的全部滚珠,丝母才能转动。
为彻底解决换向器被挤出的问题,参照国内外滚珠丝杠的结构,在丝母外圆上加装一外套,将换向器抱住使其无法再出来。由于丝母外圆上有一定位圆与非定位圆的直径相差0.2mm左右,须在丝母两端做工艺堵将外圆磨成一致,在磨外圆和加装套时一定要考虑丝母安装定位孔的尺寸,该机床的安装孔直径88mm,丝母定位直径85mm,不存在不能加套的问题。
大家以后在遇到丝杠出现卡住的现象,可以尝试下以上介绍的解决方法